• 智能电子升降系统
智能电子升降系统
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智能电子升降系统

结构设计合理,控制精度高,性能稳定,可靠性高,可有效改善纱管成型,增加卷装容量,减少脱圈,减少用工,提高效率。

所属分类:

优势:

一、提高纱管卷装容量

同等条件之下,纱管的卷装容量可提高5%-20%。电子凸轮通过伺服电机的精密控制,实现了无级变速。通过改变螺距和短动程,使纱管成型更为合理,增加卷装容量,可以减少落纱次数,减少落纱工及络筒插管工人数。

二、提高络筒速度和效率

机械凸轮在运行过程中,桃底冲击停顿的动作,导致纲领板运行速度的不稳定,从而产生纱线叠绕现象,导致络筒脱圈。由于机械凸轮的极限,机械凸轮只能满足较低络筒速度,一般为600米/分钟-1200米/分钟,电子凸轮实现无极调速,提高成型质量,可满足络筒速度。纱管容量增加意味着络筒接头次数的减少,从而提高了络筒效率,同时所有几台的长度一致,也能提高络筒效率。

三、提高纱线品质,降低劳动强度

1、落纱时纲领板提升功能:落纱时纲领板自动向上提升,拉紧纱线,减少纱线从钢丝圈内脱出,降低落纱断头。

2、开车时拉中纱功能:开车时,纲领板自动提升到中纱位。根据纺纱张力原理,开车时中纱位打开气圈,可有效减少开车时断头。

3、插管易找头功能:落纱时,自动在纱管顶部缠绕两圈,方便插管工快速断头。

四、节能降耗

络筒接头时,用气用电的成本平均约为0.01-0.015元/次,接头数量减少,能耗相应降低。产品结构简单,故障率低,相比之前机械凸轮可减少维修费用,同时减少因机械凸轮故障导致的坏纱损失,整体使用成本低,维护方便。

投资回报

1、节约落纱人工成本:23.76万元/年

2、节约用气成本:16万元/年

3、节约接头人工费用:28万元/年

4、增加利润:6.5万元/年

总计1年可节省74.26万元(其中不包括断头减少、留头率高,络筒效率高等方面的优势。)

智能电子升降系统

所属分类:


结构设计合理,控制精度高,性能稳定,可靠性高,可有效改善纱管成型,增加卷装容量,减少脱圈,减少用工,提高效率。
  • 产品描述
  • 优势:

    一、提高纱管卷装容量

    同等条件之下,纱管的卷装容量可提高5%-20%。电子凸轮通过伺服电机的精密控制,实现了无级变速。通过改变螺距和短动程,使纱管成型更为合理,增加卷装容量,可以减少落纱次数,减少落纱工及络筒插管工人数。

    二、提高络筒速度和效率

    机械凸轮在运行过程中,桃底冲击停顿的动作,导致纲领板运行速度的不稳定,从而产生纱线叠绕现象,导致络筒脱圈。由于机械凸轮的极限,机械凸轮只能满足较低络筒速度,一般为600米/分钟-1200米/分钟,电子凸轮实现无极调速,提高成型质量,可满足络筒速度。纱管容量增加意味着络筒接头次数的减少,从而提高了络筒效率,同时所有几台的长度一致,也能提高络筒效率。

    三、提高纱线品质,降低劳动强度

    1、落纱时纲领板提升功能:落纱时纲领板自动向上提升,拉紧纱线,减少纱线从钢丝圈内脱出,降低落纱断头。

    2、开车时拉中纱功能:开车时,纲领板自动提升到中纱位。根据纺纱张力原理,开车时中纱位打开气圈,可有效减少开车时断头。

    3、插管易找头功能:落纱时,自动在纱管顶部缠绕两圈,方便插管工快速断头。

    四、节能降耗

    络筒接头时,用气用电的成本平均约为0.01-0.015元/次,接头数量减少,能耗相应降低。产品结构简单,故障率低,相比之前机械凸轮可减少维修费用,同时减少因机械凸轮故障导致的坏纱损失,整体使用成本低,维护方便。

    投资回报

    1、节约落纱人工成本:23.76万元/年

    2、节约用气成本:16万元/年

    3、节约接头人工费用:28万元/年

    4、增加利润:6.5万元/年

    总计1年可节省74.26万元(其中不包括断头减少、留头率高,络筒效率高等方面的优势。)

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